【宋陵選礦技術】近幾年由于反浮選(浮選工藝)系統投入運行,淺型濃密機的給礦量不斷增加,筒式由于采場低品位含泥礦石的回收利用,原礦中的含土量增大,尾礦粒度進一步變細,致使濃密機的溢流水質越來越差,凈環水的濃度由原來的0.10%變為0.9.%以上;次凈環水由原來的1.00%上升到8.00%以上,直接影響了磁選精礦品位。對磁選精礦進行的洗礦的結果表明,循環水中的大量含泥粒子被帶入磁選精礦中,磁選精礦經過誰洗后,磁選精礦品位升高0.6%-1.35%。高含泥的磁選精礦給浮選作業帶來很大的麻煩。由于浮選脫泥困難,要保證浮選精礦質量合格,其代價就是將部分細粒單體磁鐵礦和富連生體連同含鐵細泥一并拋尾,造成浮選尾礦品位偏高,最高超過21%。因此,解決尾礦環水水質問題迫在眉睫。
根據濃縮試驗,濃密機的給礦濃度須控制在一個合理的濃度范圍內,原設計兩段破碎(破碎機)的工藝流程是不經濟的,也難以達到理想的濃縮效果。因此,改造將原淺型濃密機底流直接給入總沙泵站,不在給入深型濃密機,降低深型濃密機的給礦濃度,并對絮凝劑添加系統進行改造。改造后的一流水濃度為0.012%,滿足了生產用水的需求。
改造后尾礦濃縮工藝流程總的輸送濃度提高到47%,較改造前輸送濃度38%提高了9個百分點,輸送礦漿量減少329m³/h,減少了尾礦輸送泵開動臺數,買年僅電費一項節約150萬元,降低了尾礦的輸送成本。
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